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离心风机轴承座漏油的原因及解决方法

时间:2019-06-24 06:09   tags: 产品二类  

  在应用过程中风机叶轮侧轴承座轴封一直存在严重的漏油现象,不仅造成润滑油严重浪费还污染设备和地面;送风机轴承经常处于低油位运行,送风机的安全运行;运行人员不断进行补油,加重了运行人员工作□◁负担。为了解决漏油问题,技术人员想出了多种办法,但都没有得到理想的效果。多次的改进、试验发现了造成漏油的主要原因:一是:风机运行时叶轮侧轴承座与叶轮间为正压区,风会从机壳与轴套外部的缝隙吹入轴承室将润滑油带▽•●◆出,二是:风机叶轮侧轴承座与叶轮间的轴套存在设计缺陷,长期运行会出现松动的现象,轴套与轴发生碰撞和摩擦造成间隙配合过大,此时风从此间隙进入轴承室将润滑油带出,加大加快了泄漏◆▼量。找到泄漏源头之后,采用轴承套内部注胶外部加导流圈的工艺,彻底解◆◁•决了漏油问题。

  针对离心风机轴承座漏油问题,应用加装一套负压装置进行改造来消除轴承座漏油。负压抽油装置将油吸入送风机进口风道,虽解决了润滑油漏油污染送风机轴承座和地面问题,但油被抽入送风机,润滑油存积在送风机机★◇▽▼•壳内造成送风机叶轮污染,润滑油使用量增加,补油更为频繁。通过改进迷宫式密封、安装排气•●帽、加装机壳毛毡密封等措施,虽然取得了一定的效果,但未从根本上解决漏油问题。

  经过长时间▪…□▷▷•观察,可发现将◇…=▲轴承座上的加油孔盖拧下后有很强的气流从轴承座内流出,气流压力较大,轴承座▪▲□◁内润滑油随强气流飞出,用油壶(不用漏斗)往轴承座内补油时,油被○▲-•■□气流吹成倒抛物线形飞出。分析认为:正常情况下轴承高速转动,风从机壳与轴套外部的缝隙吹入轴承室,由于轴◇•■★▼承座端盖、迷宫密封的阻碍使腔内为微正压,强压气流的产生是由于送风机内的高压风通过轴套与叶轮、轴及轴承内圈间的间隙窜入轴承座所致。

  轴套对轴承内圈和风机叶轮起轴向定位作用,轴套与轴为间隙配合。长时间运行后轴套发生松动,在轴套上攻丝用定◆●△▼●位螺钉对轴套进行固定,短时间内效果很◇=△▲好,但运行不到一个月轴套仍会松动。技术分析认为:要解决松动必须对配合间隙有牢固的填充物,要解决漏油必须消除离心风机往轴承座的窜风问题,然后提出了用高压注胶往轴套与轴之间间隙注胶解决轴套松动窜风,轴套外圈▪•★加导流圈改变风向的方法消除轴承漏油。

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